設備改造措施著(zhù)重了解一下有關(guān)于冷油器?
1、消除輸粉管道的泄漏和自燃。
針對原插入填料式補償器,運行中極易發(fā)生外部泄漏和內部積粉,燃用高揮發(fā)份煤種時(shí)容易自燃燒損,我們與江蘇姜堰波紋管廠(chǎng)聯(lián)合進(jìn)行相應改造,設計生產(chǎn)了無(wú)焊縫八波補償器,內襯防磨材料,波紋采用不銹鋼板,既處理泄漏又解決積粉自燃等缺陷。
2、木塊
汽水分離器改造。
由鏈錘手動(dòng)改為就地電動(dòng)操作。取消原重錘及拉鏈,增加曲柄及電動(dòng)推桿,避免清理木塊等雜物時(shí)的頻繁撞擊而造成的格篩損壞脫落,消除了重錘脫落可能造成的人身傷害,還降低了運行人員的勞動(dòng)強度。
3、為了減少原煤輸送過(guò)程中的堵塞,改善磨煤機的運行狀況,進(jìn)行了多處設備改造。
(1)原煤斗底部改為不銹鋼煤斗,振動(dòng)式給煤機給煤槽底部敷設不銹鋼板,既解決原煤斗和輸煤槽的腐蝕缺陷,又增加了原煤流動(dòng)性。
(2)原落煤管由于安裝時(shí)拐角多,磨損嚴重、補丁較多,下煤阻力大,經(jīng)常發(fā)生堵煤現象,故對8臺鋼球磨煤機的落煤管全部進(jìn)行了更換拉直。
(3)參照鋼磨筒體襯板方式,就鋼磨進(jìn)料斗尺寸設計安裝了料斗襯板,既保證了光滑流動(dòng)防堵的需要,又確保了防磨的需要。并且,在料斗人空門(mén)上開(kāi)設了φ200mm快關(guān)檢查孔,以便于運行中的檢查。
(4)為降低維護工作量和提高設備運行可靠性,將鋼球磨筒內襯板改成無(wú)螺栓襯板。
(5)磨煤機大小牙輪的牛油潤滑改為稀油潤滑,增加自動(dòng)噴油系統,定時(shí)、定量噴氣噴油,潔凈了齒輪工作面,改善了人工加油工作的諸多不足。
4、更換了磨煤機前后主軸承的油橡膠密封。
廠(chǎng)家設計的鋼球磨煤機主軸承密封裝置是油浸盤(pán)根填料,當潤滑油浸透后,由于在安裝填料時(shí)不可能是絕對同心,在運行中相對空心軸承出現晃動(dòng)擠壓而向外溢油不可避免,潤滑油的工作壓力越大,溢流就越多。根據我們的現場(chǎng)反復實(shí)踐,更換為U型橡膠密封圈(它既不浸油,又有一定的調整范圍)。并根據現場(chǎng)軸承潤滑情況,將潤滑油工作壓力重新進(jìn)行調整(由原來(lái)的0.12MPa降為0.08Mpa運行),降低軸承低油壓保護定值。真正實(shí)現了鋼球磨油系統無(wú)泄漏運行。
5、改善潤滑油
冷油器的冷卻效果。
磨煤機潤滑油系統
冷油器由原來(lái)的2LQF5W-A6F型管式換熱器改為L(cháng)F6型阿法拉伐板式換熱器,運行可靠性及冷卻效果得到很大好轉。(即:
冷油器也可稱(chēng):管式冷油器,冷卻器,管式冷卻器)
6、減少積粉,杜絕自燃。
為杜絕煤粉的自燃和爆炸,盡可能減少制粉系統積煤、積粉點(diǎn)的存在。我們進(jìn)行了鋼磨進(jìn)口熱風(fēng)道的改進(jìn):鋼球磨煤機進(jìn)口熱風(fēng)道與方箱連接處的底部增加坡度,避免了原煤及鋼球(運行中補加鋼球)的存積;根據我廠(chǎng)原煤使用情況及粗粉分離器運行情況,將粗粉分離器內錐體封閉停用。